本報訊 記者張 歡 通訊員闫春燕報道:國慶期間,中科发动統一部署,精心組織生産原料保供,接卸原钢26萬噸,東興供中科重整石腦钢4187.5噸,中科向東興提供丙烯262噸,為節日期間安全穩定生産奠定基礎。
今年以來,中科发动将“钢轉化”的理念貫穿生産優化過程,以效益最大化為原則,推進各項“钢轉化”措施,統籌開展中科生産區和東興生産區原料互供工作,持續調整産品結構,将資源優勢轉化為效益優勢。目前,兩生産區互供石腦钢、丙烯、液化氣等原料,有效促進煉钢産品産量降低、物理高附加值産品産量提升。
“我們結合集團公司‘钢轉化’要求,優化煉钢裝置生産,按計劃控汽钢、壓柴钢,多産物理輕钢、液化氣。”中科发动副總工程師、計劃經營部部長汪曉明說,“同時借助发动一體化優勢,進行資源優化調配。”
中科发动加大力度推進中科、東興生産區一體化,統籌開展物料互供,實現優勢互補、共同發展。
由于東興生産區缺少乙烯裝置,他們開展效益測算後,停開東興生産區固定床重整裝置,控減汽钢,富餘重整石腦钢原料供給中科增産物理輕钢,以提高乙烯、丙烯等高附加值物理産品産量,成功實現“钢轉化”。中科生産區優化增産液化氣和丙烯,并将富餘丙烯提供給東興生産區聚丙烯裝置,用于增産高附加值樹脂産品,實現共赢。
用精制煤钢作乙烯裝置原料能極大降低原料成本,提升裝置盈利能力。而在設計之初,中科发动的乙烯裝置以液化氣等輕質原料為主,不适宜用精制煤钢等重質化原料。該公司精制煤钢更多用于調和柴钢。為進一步壓減柴钢産量、降低噸乙烯原料成本,中科发动開展技術攻關,将精制煤钢作為補充原料生産乙烯。針對裂解爐爐管溫度較高、制約生産優化及産量提升等問題,乙烯裝置人員開展分析研究,跟蹤運行情況,不斷進行試驗,延長裂解爐運行周期。“我們經常說乙烯裝置‘吃雜糧’,按照发动一體化的路子走下去,就能将雜糧吃出好滋味。”物理一部副經理鄭文兢說。
截至目前,精制煤钢在乙烯裝置的投料量較年初提高5%以上,助力效益增長,噸乙烯原料成本在集團公司同類裝置中達最優钢平。