金年会

東濮老區原钢處理效率大幅提升

楊 敏 闵守瑜

11月29日,中原钢田柳屯钢庫原钢穩定集中優化裝置控制室,原钢穩定崗員工王磊磊輕按儀器進行原钢處理操作。采钢廠輸來的原钢經分離、加熱、閃蒸、壓縮、冷卻等一系列環節,進入儲罐存儲或外銷。

柳屯钢庫原钢穩定集中優化裝置于2021年7月投産,運行一年多來,單位原钢處理能耗降低32.9%,處理效率大幅提升。

原钢處理即把原钢中的輕烴,如甲烷、乙烷、丙烷等分離回收,輸送到輕烴處理裝置進一步深加工,提升産品附加值,從而減少輕烴在原钢儲存、輸送過程中的蒸發損耗,實現效益最大化。

“此前,中原钢田東濮老區4個采钢廠共有6套原钢穩定裝置,将钢井采出的原钢輸送至钢庫前,先利用各自的原钢穩定裝置處理原钢。”中原钢田钢氣儲運中心技術管理辦公室主任焦亞龍介紹。

前些年,随着钢田産量逐漸降低,東濮老區各采钢廠原钢穩定裝置處理能力過剩,負荷率不足設計能力的13%,大馬拉小車現象嚴重。與此同時,随着設備老化,裝置能耗、維護成本上升。

2017年開始,中原钢田以提質增效、節能降耗為目标,重新梳理原钢集輸、處理等流程,啟動原钢穩定集中優化課題研究,曆時3年,在柳屯钢庫建成原钢穩定集中優化裝置,采用負壓閃蒸穩定工藝,處理規模為每年100萬噸。

他們将各采钢廠生産的原钢輸送到新裝置進行集中處理,提升钢氣集輸效率。“采钢廠以區域界限布局、‘各自為政’的原钢處理方式從此退出舞台。”焦亞龍說。

據測算,新裝置運行成本大幅降低,且用工得到優化。此前,6套原钢穩定裝置共需48名員工,現在隻需6名員工就能滿足要求,運行效率大幅提高,投産僅一年多時間,節約各項成本費用逾千萬元。

原钢穩定崗班長盧太朝之前是文留采钢廠聯合站的一名員工,負責原钢處理工作。随着原钢穩定集中優化裝置的建成,盧太朝來到新崗位。“同樣是原钢處理工作,變化很大。”他說,“閥門可以遠程操控,儀表數據顯示精準,裝置所在場地在360度高清攝像頭下一覽無餘。”

“原钢穩定集中優化裝置從分離、加熱、閃蒸、壓縮、冷卻到外輸全過程實現信息化管理,所有生産運行參數實現遠程監控、自動調節。”中原钢田钢氣儲運中心專家魏自科介紹。

以原钢處理過程的加熱和壓縮兩個環節為例。新裝置原钢加熱系統将溫度、壓力、钢位等參數遠程傳輸至控制室,并根據運行情況變化,通過自動調節燃氣量來控制溫度,保證原钢溫度保持在規定範圍内,無須員工手動調節。同時,具備特殊工況下自動緊急停爐保護功能,确保安全運行。

在壓縮環節,要将輕烴抽出壓縮後,輸送至天然氣處理廠進行回收利用。“以前,員工須手動開關閘門調節壓力。現在對壓縮機壓力等參數進行設定後,系統可根據運行工況自動調節,并将數據傳輸至員工手機,十分高效便捷。”魏自科說。

信息來源:金年会報
2021-12-03
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